根據同類(lèi)企業(yè)所排放水質(zhì)數據,確定設計進(jìn)水水質(zhì)如下所示:
表2-1設計進(jìn)水水質(zhì)
序號 |
污染因子 |
單位 |
進(jìn)水指標 |
1 |
CODCr |
mg/L |
1200~2000 |
2 |
BOD5 |
mg/L |
600~1000 |
3 |
NH3-N |
mg/L |
30~50 |
4 |
TN |
mg/L |
40~70 |
5 |
TP |
mg/L |
3~5 |
6 |
SS |
mg/L |
400~600 |
7 |
油脂 |
mg/L |
200~300 |
說(shuō)明:進(jìn)水指標以均質(zhì)后計
要求處理后廢水水質(zhì)達到CODcr≤50mg/L,NH3-N≤5mg/L。
1、處理工藝:調節池+厭氧池+曝氣池+沉淀池。
2、厭氧池:16×5×5.8m,4格,有效容積1600m3;
好氧池:9.76×6.5×5.8m,8格,有效容積2500m3;
沉淀池:6×4.88×5.5m,4格,表面積117.12m2;
目前最大處理能力為1000 m3/d;
3、存在問(wèn)題:
(1)缺少必要的預處理單元,油脂和懸浮物未經(jīng)去除進(jìn)入系統,導致生化系統處理能力受限,出水懸浮物及CODcr等均超標;
(2)生化系統不完善,缺少混合液回流系統,缺少氨氮降解的反硝化過(guò)程,出水氨氮超標;
(3)整體工藝采用厭氧+好氧工藝,厭氧池進(jìn)出水經(jīng)過(guò)水孔實(shí)現,容易形成短流,無(wú)泥床攪拌設施,污泥沉降導致處理效率極低;
(4)好氧池采用傳統的活性污泥法,脫氮除磷效果較差,導致出水不合格;
(5)曝氣系統采用傳統的膜式曝氣器,使用4年多,膜片出現結垢、堵塞現象,曝氣能力衰減,有機物去除率僅達50%,導致出水CODcr超標;
(6)缺少污泥脫水設備,系統產(chǎn)生的大量剩余污泥長(cháng)期儲存于調節池內,致使調節池無(wú)法起到調節水質(zhì)水量的作用,屠宰廢水本身水質(zhì)、水量變化較大,故導致生化系統進(jìn)水波動(dòng)大,易受沖擊,出水不穩定;
(7)排放標準提高,現有工藝不能滿(mǎn)足CODcr≤50mg/L,NH3-N≤5mg/L的排放標準。
根據所確定的廢水進(jìn)水水質(zhì)和出水水質(zhì)要求,結合現有污水處理系統的情況,本方案擬定如下改造思路:
1、為保證生化系統的正常運行,增加機械格柵、隔油池+溶氣氣浮作為預處理系統;
2、對原有生化系統進(jìn)行升級改造,提高處理能力,滿(mǎn)足水量增加的要求;
3、增加深度處理單元,對生化出水進(jìn)行深度處理,滿(mǎn)足提高后的出水排放要求;
4、改造后處理工藝為:“機械格柵+初沉池+調節池+氣浮機+水解酸化+A/B+二沉池+BAF”。
5、盡量利用原有設備及構筑物,減少新增設備,降低投資;
6、選用節能產(chǎn)品,降低運行費用。
山東帕克環(huán)保工程有限公司污水處理工程部與布蒽屠宰廢水處理項目部負責人經(jīng)過(guò)多次交流,同時(shí)布蒽負責人接合之前污水處理站的運行情況和多方環(huán)保公司的方案對比,認可我公司的整體改造思路,我公司造成該屠宰污水處理站的具體優(yōu)勢再于,方案中充分考慮了現有設施的利用和升級,使用了大量新型的污水處理裝置,比如節能?chē)庋b置:旋流嚗氣的使用,和在原有基礎動(dòng)力設備上添加節能的變頻裝置,組合實(shí)用中可使污水站運營(yíng)節約能耗約為35%左右,長(cháng)期的污水站運行下來(lái)可節約大量的運行成本,同時(shí)我公司充分考慮屠宰廢水的氨氮等微量元素的處理,對原來(lái)AO處理工藝改變可變換型的雙AO工藝接合,可在實(shí)際應用中大量提高COD和氨氮,磷化物等的處理能力。確保污水達到國家排放標準。