1.摘要
氨氣無(wú)色,有毒,易反應,具有腐蝕性,并有強烈異味。其會(huì )刺激人體皮膚,眼睛,鼻子,喉嚨,及肺部 。自然界和工業(yè)生產(chǎn)都將產(chǎn)生氨氣,因此對氨氣的控制是非常重要的。生物過(guò)濾是最近新起的一項控制氨氣的技術(shù)。在這里將研究如何結合堆肥,淤泥,及PVC片作為生物過(guò)濾介質(zhì)來(lái)除去氨氣。主要通過(guò)研究進(jìn)口濃度,堆積時(shí)間,過(guò)濾介質(zhì)深度等參數所能產(chǎn)生的影響,來(lái)估測除氨氣效率。通過(guò)建立和操作實(shí)驗室刻度過(guò)濾器來(lái)來(lái)得出需要的有關(guān)數據。 結果表明,當進(jìn)口濃度為236ppm,氨氣轉載速度小于9.86 g-NH3/m3.h,停留時(shí)間為1分鐘時(shí),氨氣的出去效率可以超過(guò)99.9%。細菌馴化時(shí)間為10天。研究結果表明,該生物過(guò)濾系統,能夠有效的除去廢氣中的氨氣。并且根據氨氣入口的濃度,可以決定過(guò)濾介質(zhì)的程度。
2.介紹
氨氣無(wú)色,有毒,易反應,具有腐蝕性,并有強烈異味。氨氣會(huì )刺激人的眼睛及呼吸管道,在高濃度的條件下甚至能在幾分鐘內使人致死。氣態(tài)氨產(chǎn)生的主要來(lái)源有,家畜飼養,石化工業(yè),金屬制造設備,食品業(yè),造紙業(yè),紡織設備,廢水處理設備,淤泥處理及堆肥設備。隨著(zhù)氨氣排放標準日益嚴格,需要開(kāi)發(fā)更有效更經(jīng)濟的氨氣處理技術(shù)。傳統的氨處理技術(shù)是基于物理或者化學(xué)方法,例如活性炭吸附,濕式冷凝洗滌,以及熱氧化和催化,但該方法費用高,且會(huì )產(chǎn)生新污染。
空氣生物過(guò)濾技術(shù),很早之前就開(kāi)始有所應用,在近幾年更多的應用到異味氣體排放控制,有毒化合物及VOC的控制。生物過(guò)濾的原理非常簡(jiǎn)單:含污染物的氣體,通過(guò)某多孔填料床,其中含有固定的微生物,通過(guò)這些微生物的降級作用,實(shí)現對污染物的生物處理。當異味污染氣體通過(guò)介質(zhì)時(shí),氣流中的污染物被生物膜吸收,氧化生成CO2, H2O, NO3, 及SO4。與傳統的方法相比,生物過(guò)濾技術(shù)在處理低濃度污染氣體方面具有相當優(yōu)勢。并且該技術(shù)還具有高效,低投入費用和運行費用,安全操作,低能源消耗,不產(chǎn)生副產(chǎn)品,能將許多無(wú)機物和有機物轉化成無(wú)害的氧化物的特點(diǎn)。
最近,也有相關(guān)研究調查關(guān)于如何利用生物過(guò)濾來(lái)除去氨氣,使用隔離細菌來(lái)處理高負載量的氨氣。比較哪些無(wú)機填料效果較高,以及使用固定的濕性細菌來(lái)除去氨氣和硫化氫氣體。
而這篇研究文章的目的則是,引進(jìn)一項專(zhuān)門(mén)的生物過(guò)濾除氨氣的工藝技術(shù)。研究如何使用堆肥,淤泥和PVC片的混合物作為過(guò)濾介質(zhì),來(lái)除去氨氣。其中還將重點(diǎn)研究進(jìn)口濃度,堆積時(shí)間,過(guò)濾介質(zhì)深度等參數對處理效率的影響。
3.材料及方法
生物過(guò)濾系統
主體是三層結構的床式生物過(guò)濾器,主要結構為一個(gè)高1.5 m,直徑80 mm的金屬圓柱容器。該容器中含有堆肥,城市下水道淤泥,及PVC。其中三者的混合比例為,3-2-1。在過(guò)濾系統的每一層都裝有混合后的填料介質(zhì),由金屬濾網(wǎng)支撐。在每一層的進(jìn)口與出口處,都裝有氣體取樣端口。另外,每層還裝有介質(zhì)取樣端口,用于從填充材料中取樣。在每個(gè)過(guò)濾床中部安裝了溫度計,用于日常溫度測量。為了使過(guò)濾器中有穩定的溫度,在系統中安裝了電子溫度調節裝置。
4.測量方法
采用靛酚法確定氨氣濃度。利用酒精玻璃溫度計測量溫度,該溫度計測量范圍為0到100攝氏度。氣體流速則使用流量計進(jìn)行測量,單位為l/min。利用水壓力計測量壓降數值。
5.結果
馴化時(shí)間
該研究最重要的目的就是確定細菌需要多少時(shí)間來(lái)馴化氨氣。在該實(shí)驗中,第一階段持續時(shí)間為83天,經(jīng)觀(guān)察,細菌用了十天的時(shí)間來(lái)馴化氨氣,在馴化期間除氨率較低,馴化期后,除氨率上升到99.9% ,并且系統開(kāi)始保持穩定。
入口氨氣濃度對除氨效率的影響
另外需要研究的就是通過(guò)生物過(guò)濾系統能夠達到什么樣的除氨效果。為了取得需要的結果,系統做第二階段的83天的實(shí)驗,其中廢氣流速為6.48 l/min,廢氣的停留時(shí)間(EBRT)為一分鐘。在運行開(kāi)始階段,進(jìn)口濃度為10 ppmv,然后逐漸增加到大約236ppmv。在最初幾天,處于馴化階段,除氨率比較低,然后就有迅速的提高。經(jīng)觀(guān)察系統系統能處理的氨氣濃度上限是236 ppmv,而能夠達到99.9%以上的除去效率。當入口的氨氣濃度為10 to 236ppmv時(shí),出口氣體中氨氣的濃度低于0.1 ppmv。然而,當入口氨氣濃度超過(guò)236時(shí),除氨率將下降,且系統變的不穩定。經(jīng)觀(guān)察,10 - 236 ppmv的入口氨氣濃度范圍內,最大的氨氣轉載量為9.86 g-NH3 /m3h。
容器內壓降
容器內氣體阻力大小決定風(fēng)扇的能量消耗,也就是系統的主要能源消耗。在實(shí)驗過(guò)程中,壓降數據主要通過(guò)水壓力計進(jìn)行測量。經(jīng)觀(guān)察,在最初幾天壓力就大,過(guò)段時(shí)間后,壓力數據主要與介質(zhì)的濕度有聯(lián)系。平均的壓力為43.55 Pa。沒(méi)有發(fā)現壓力與氨氣轉載量之間有直接的關(guān)聯(lián)。
過(guò)濾材料潮濕度對系統的影響
過(guò)濾器中介質(zhì)的潮濕度是非常重要的操作參數,因為它將直接影響系統的除氨效率,以及氣體壓降。最佳的潮濕度是在40%和60%。為了維持理想的穩定的介質(zhì)濕度,需在系統中增加濕度調節裝置。
溫度控制
系統中的溫度是需要日??刂频?,因為溫度對于微生物的生長(cháng)影響非常大。對于細菌最理想的溫度是30 °C 左右,因此在操作過(guò)程中都要爭取將溫度控制在30 °C 左右。
6.討論
在氨氣的生物過(guò)濾過(guò)程中, 微生物將氨轉化成硝酸鹽。整個(gè)過(guò)程是有兩種微生物完成的,首先是亞硝化單胞菌將NH4+轉化成NO2-,然后由硝化細菌將NO2-轉化成NO3-。在與氨氣物質(zhì)接觸前,過(guò)濾介質(zhì)中的微生物數量是不變化的。在馴化階段以后,微生物聚集成塊,一定數量以后圍繞到過(guò)濾介質(zhì)周?chē)纬缮锬ぁ?污染物質(zhì)經(jīng)擴散從氣態(tài)到進(jìn)入到含微生物的固定生物膜中,從從氨被氧化成無(wú)害的硝酸鹽。
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